logonew
  • +86-17761353977

  • Комната 818, здание Шишан, проспект Синьтун, д. 777, Зона Гаосинь, Чэнду, Сычуань

  • 1240899719@qq.com

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Жидкость для ремонта скважин с микропузырьками — пример применения на скважине Вэй 204H48-4

 Жидкость для ремонта скважин с микропузырьками — пример применения на скважине Вэй 204H48-4 

2025-09-16

Цель операции:

Выполнить целенаправленную промывку песком и очистку скважины, восстановив добычу.

Состояние скважины до начала операции:

1.Во время операций по промывке песка с использованием скользкой воды скважина испытала серьезную потерю жидкости, динамическая скорость потери достигла 16,8 м³/ч.

2.Промывка скользкой водой оказалась неэффективной, в возвращенной жидкости не было обнаружено песка, мусора или нефтяного загрязнения.

news5.1

Технические параметры жидкости

Основные технические параметры Конструкция Серийный номер Артикул Технические характеристики Фактические показатели производительности 130м³
1 Внешний вид Однородная жидкость Однородная жидкость
2 pH 7±1 7
3 Плотность, г/см³ 0.90±0.05 0.93
4 Кажущаяся вязкость, мПа·с 25±5 24.5

Процесс строительства

Время Расход, л/мин Давление насоса, МПа Общий объем жидкости, м³ Примечания
10:40 200 0 / Труба была опущена на глубину 3100 метров. Было закачано 10 кубических метров изоляции. Скорость обратного потока на выходе из обратного резервуара составляла 120 литров в минуту.

 

11:13 Начата закачка микропузырьковой рабочей жидкости;

 

В 14:17 микропузырьковая рабочая жидкость была обнаружена на выходе из возвратного резервуара. Жидкость была возвращена в резервуар для хранения посредством обратного потока для внутренней циркуляции.На этом этапе было перекачано в общей сложности 73 м³ микропузырьковой жидкости для поддержания состояния скважины;

 

Объем слива из выпускного отверстия возвратного резервуара постепенно увеличивался.Скорость потери: 0,5–0,8 м³/ч;

 

 

 

 

 

 

Операции по промывке песком и промывке скважины с совокупным перекачиванием 130 м³ микропузырьковой рабочей жидкости;

 

 

 

16:29 Замена микропузырьковой рабочей жидкости;

 

Заменено 35 м³ обратной жидкости; значительного образования пены на выходе из обратного резервуара не наблюдалось. Насосная работа прекращена, операция завершена.

 

10:50 400 0 2
11:00 400 0 6
11:10 400 0.2 10
11:13 200 0.1 /
11:23 400 0.1 1.7
11:33 400 0.2 5.3
11:43 420 0.3 9.5
11:53 420 0.2 13.7
12:03 420 0.2 17.9
12:13 420 0.7 22.2
12:23 420 0.2 26.4
12:33 400 0.5 31.2
12:43 400 1.8 34.6
12:53 410 3.9 38.7
13:03 410 5.1 42.8
13:13 410 6.0 46.9
13:23 310 4.2 50.8
13:33 310 5.2 53.9
13:43 310 5.1 56.7
13:53 200 2.8 58.3
14:00 600 7.1 59.1
14:10 600 8.5 65.3
14:17 600 8.6 73.0
14:40 610 8.7 82.6
14:50 610 9.0 87.4
15:00 610 8.8 94.6
15:10 610 8.5 99.3
15:20 610 8.6 102
15:30 610 8.6 112
15:40 610 8.8 119.8
15:50 610 8.5 124
15:56 610 8.7 129.6
16:29 290 3.1 3
16:39 400 5.7 6.8
16:49 420 6.0 10.7
16:59 430 6.3 15.1
15:09 310 8.1 19.3
15:19 420 5.6 23.8
15:29 420 6.6 29
15:39 420 6.8 32.3
15:49 420 7 35
Время Расход, л/мин Давление насоса, МПа Общий объем жидкости, м³ Примечания
10:40 200 0 / Труба была опущена на глубину 3100 метров. Было закачано 10 кубических метров изоляции. Скорость обратного потока на выходе из обратного резервуара составляла 120 литров в минуту.

 

11:13 Начата закачка микропузырьковой рабочей жидкости;

 

В 14:17 микропузырьковая рабочая жидкость была обнаружена на выходе из возвратного резервуара. Жидкость была возвращена в резервуар для хранения посредством обратного потока для внутренней циркуляции.На этом этапе было перекачано в общей сложности 73 м³ микропузырьковой жидкости для поддержания состояния скважины;

 

Объем слива из выпускного отверстия возвратного резервуара постепенно увеличивался.Скорость потери: 0,5–0,8 м³/ч;

 

 

 

 

 

 

Операции по промывке песком и промывке скважины с совокупным перекачиванием 130 м³ микропузырьковой рабочей жидкости;

 

 

 

16:29 Замена микропузырьковой рабочей жидкости;

 

Заменено 35 м³ обратной жидкости; значительного образования пены на выходе из обратного резервуара не наблюдалось. Насосная работа прекращена, операция завершена.

 

10:50 400 0 2
11:00 400 0 6
11:10 400 0.2 10
11:13 200 0.1 /
11:23 400 0.1 1.7
11:33 400 0.2 5.3
11:43 420 0.3 9.5
11:53 420 0.2 13.7
12:03 420 0.2 17.9
12:13 420 0.7 22.2
12:23 420 0.2 26.4
12:33 400 0.5 31.2
12:43 400 1.8 34.6
12:53 410 3.9 38.7
13:03 410 5.1 42.8
13:13 410 6.0 46.9
13:23 310 4.2 50.8
13:33 310 5.2 53.9
13:43 310 5.1 56.7
13:53 200 2.8 58.3
14:00 600 7.1 59.1
14:10 600 8.5 65.3
14:17 600 8.6 73.0
14:40 610 8.7 82.6
14:50 610 9.0 87.4
15:00 610 8.8 94.6
15:10 610 8.5 99.3
15:20 610 8.6 102
15:30 610 8.6 112
15:40 610 8.8 119.8
15:50 610 8.5 124
15:56 610 8.7 129.6
16:29 290 3.1 3
16:39 400 5.7 6.8
16:49 420 6.0 10.7
16:59 430 6.3 15.1
15:09 310 8.1 19.3
15:19 420 5.6 23.8
15:29 420 6.6 29
15:39 420 6.8 32.3
15:49 420 7 35

Влияние строительства

Проект Предварительные работы После строительства
Статическая утечка, м³/ч 6.5 0.2
Динамическая утечка, м³/ч 16.8 0.5-0.8
Унос песка Перенос небольшого количества песка Вынос большого количества песка и резиновых обломков
Эффективность промывки скважины от остатков нефти Отсутствие заметных остатков нефти Значительное загрязнение маслом на поверхности жидкости

Краткое описание работ

1.Рабочая жидкость с микропузырьками успешно выполнила задачи по промывке песка и очистке скважины:

Рабочая жидкость с микропузырьками успешно уплотнила место утечки в пласте, сократив потери жидкости с 7,2 м³/ч до 0,5–0,8 м³/ч, тем самым выполнив требования по промывке песка и очистке скважины.

2.По наблюдениям за рабочей жидкостью с микропузырьками на выходе из возвратного резервуара, было закачано в общей сложности 73 м³ рабочей жидкости с микропузырьками. Объем скважины Вэй204H48-4 составляет 49 м³, поэтому объем жидкости, закачанной для уплотнения утечки, составил 24 м³. Уменьшенный объем жидкости для уплотнения утечки минимизировал повреждение пласта.

3.Эффективность удаления песка

4.Эффективность промывки скважины от остатков нефти

5.Анализ процесса промывки песка и очистки скважины

Трубы были опущены на глубину 3100 метров и размещены в пределах 400-450-метрового участка разрыва пласта (четвертый или пятый этап разрыва пласта от конца) на отметке 270 метров горизонтального участка, общая длина которого составляет 1950 метров. Из-за неглубокого размещения труб объем промывки песком и очистки скважины был ограничен.Использование непрерывной трубы для промывки с помощью тяги дало бы более высокие результаты по удалению песка и промывке остатков нефти.

Последние новости
Главная
Продукция
О Нас
Контакты